数控机床疑难故障的特殊诊断方法
1.采用电阻比对法诊断负载短路故障
故障实例:fanuc一besk伺服驱动板十15v负载软击穿烧保险丝 。
我们维修时,通过初步检查判定故障原因是负载局部短路,并且用数字表测得十15v对“地”电阻,正常板为1.3kω 故障板为300ω 。因为通电好烧保险丝,根本无法通电检查,所以只能做电阻测量或拆元件检查 。
但是,由于该伺服板的十15v电源与其负载(24只集成元件)的印刷电路成放射型结构,所以,电阻测量时无法做电路切割分离,并且由于元件多且为直接焊装,也不可能逐一拆卸检查 。维修的实际操作十分困难,即使故障解决了,也往往弄得电路板伤痕累累 。处理这种既不能做电路切割分离或元件拆卸也无法通电检查的故障,我们采用电阻比对法检查很方便 。诊断检查时,不切割电路也不焊脱元件,而是直接测量十15v端与各集成元件的有关管脚问的电阻值,同时将故障板与正常板做对应值比较,即可查出故障 。处理以上故障时,考虑到元件管脚多,所以首先分析厚膜块内部电路(图中已标出)和集成块管脚功能图,然后从中筛选出若干主要的测试点,做电阻测量 。当测量到q7时,发现其3脚( + 15v)对14脚(输出)电阻为150ω(正常为6kω,怀疑q7(lm339)有问题,更换q7后,伺服板恢复正常,说明q7管脚间阻值异常系内部软击穿,从而引起电源短路 。
2. 快速过程的分步模拟法
有些控制过程,如的自动升降速过程,直流调速器的停车制动过程,只有零点几秒的瞬间时间 。查寻这种快速过程的电路故障,显然无法采用一般仪表进行故障跟踪检测,所以故障诊断比较困难 。下面通过故障实例一5v型直流可控硅主驱动停车时间太长的故障,介绍我们采用的特殊方法一分步模拟法 。
经过对故障板的初步检查,判断故障原因在v5主驱动器制动电路 。该制动控制逻辑复杂,涉及电路多,诊断故障决非举手之劳,而且由于制动过程短,无法测量,所以我们采用分步模拟法进行诊断检查 。由电路原理得知制动过程如下:
(1)本桥逆变,释放能量;(2)自动换桥,再生制动;(3)再次换桥,电路复原 。
为了分步测量的需要,以速度指令、速度反馈和电流反馈为设定量,将以上过程细分为八个步骤(列成一张表),然后逐步改变相应设定量,检测有关电路信号,对照电路逻辑,查出故障 。我们做分步测试进行到第二步(即速度指令由1变0)时,发现“a后移”和“积分停止”均为高电平,按电路逻辑,应为低电平,据此查对电路,很快找出a2板中与非门dl06(型号:fzhi01)有问题,更换后,故障排除 。
3.ct4一os3型查频器的一例特殊故障
【数控机床疑难故障的特殊诊断方法】ct4一os3型常用于ybm90和mk5oo的刀库驱动 。在维修中,我们多次碰到该变频器时好时坏的缺相故障,并且测得缺相电压只有60至2oov(正常为400v) 。由于这是一种时好时坏的软故障,诊断查寻困难 。
但是,我们发现该变频器这种故障的多数原因是脉冲隔离级问题——振荡不稳定 。这种故障现象,用检查,很难发现“波形丢失”,但一般都有三组脉冲幅值不相等,甚至差异软大的现象 。
其实,仔细分析一下隔离级电路的特点就能看出问题,这是一个比较特殊的间歇振荡器,仅用二只三级管,分别做振荡管和振荡器电源开关 。由于采用单管振荡,而且振荡电路串入限流电阻和二只,加上变压器输出负载,所以振荡电路损耗大,增益低,容易造成电路偶发性停振和脉冲幅值不足的毛病,即产生时好时坏的电机缺相故障 。从以上分析可以看出,这种电路对脉冲变压器q值和三极管β值要求严格,用户维修时,可以采用如下措施得到弥补:(1)选用高β(120至180)振荡管;(2)适当减少限流电阻阻值,即在51ω电阻上并接100一270ω 。
4.诊断多种故障综合症
下面通过cvt035型晶体管直流驱动器的典型实例,说明多种故障综合症的诊断方法 。该故障伺服板,经初步检查看出,电路板外观很脏,输出级烧损严重,可见用户的维护保养比较欠缺,处理这种故障,应该首先清除脏物,修复输出级,切忌贸然通电,否则可能引发短路,扩大故障面 。例如铁粉灰尘的导电短路,输出级开关管击穿对前级和电源的短路等等 。经上述处理后,通电检查又发现如下故障:(1)“欠压”红灯有时闪亮(“ready”绿灯闪灭);(2)电机不转;(3)(±15v)变压器tl和电源开关管v69异常发烫 。
这是一例典型的综合症,而且故障之间可能存在某种因果关系,所以处理故障需要顺序进行,否则可能事倍功半,甚至引发故障面扩大 。我们通过分析,做出如下维修排序:开关电源一>“欠压”灯——>电机运转 。首先检查电源板,通过测量主回路150v直流电压和断开±15v负载的检查后,得知故障在开关电源板内部,在检查电源板中发现10v稳压管v32的电压只有9.5v,由此检查下去,找到故障原因:v32的限流电阻rl85阻值变大 。更换rl85后,±15v电源板和“欠压”灯等均恢复正常,但电机仍不转 。可见,以上灯闪和元件发烫均由rl85变值引起,电机不转则另有原因 。按通常的检查方法,可以逐级检测,但由于经验的缘故,我们只做简单的变换转向试验,结果发现反向运转正常,所以很快查出故障原因:换向电路的集成块n5(tl084)失效,更换n5后,一切正常 。
5.pc接口法
由于各单元(除驱动器外)与数控系统之间都是通过pc接口(1/o)实现信号的传递和控制,因此,许多故障都会通过pc接口信号反映出来,我们可以通过查阅pc机床侧的1/o信号诊断各种复杂的机床故障或判别故障在数控系统还是在机床 。其方法很简单,即要求熟悉全部pc(机床侧)接口信号的现行状态和正常状态(或制成一张表格),诊断时,通过对全部pc(机床侧)接口信号的现行状态和正常状态逐一查看比对,找出有故障的接口信号,然后根据信号的外部逻辑关系,查出故障原因 。当你熟悉了pc接口信号后,应用这种pc接口比对法,非常简便快快捷,而且避免了分板复杂的梯形图程序 。
6.西门子3gg系统数据异常的恢复
瑞士studer s45一6磨床配备西门子3gg系统,为双nc双结构,该系统具有很强的自诊断功能,发生故障时,可以借助屏幕提示,快速诊断修复故障 。但是如果发生系统无法启动,并且plc处于停止状态,屏幕不亮,那么系统的自诊断功能将无法发挥作用,导致诊断困难 。发生这种故障的原因比较多,如果电池电压低于2.7v,必须更换电池;如果nc或plc硬件损坏,需要更换电路板;如果机床的24v电源低于21v,需要检查电源电路和负载 。
但是我们碰到更多的故障原因并不是硬件故障,而是机床数据异常这类软故障 。其原因比较复杂,如电网干扰、电磁波干扰、电池失效、操作失误等均有可能造成机床数据的丢失或混乱,以致系统无法启动 。
象这类软故障我们可以采用全清恢复法使系统恢复运行 。3gg系统的全清步骤如下:
(1) 机床数据、用户程序、设定数据和背景存贮器的清除;
(2) 3gg系统的初始化;
(3) plc清零;
(4) 恢复被清除的全部数据、程序 。一般需要设定波特率,调出128kb内存,然后,通过磁盘等媒体输入数据、程序 。
(5) 试验并检查伺服系统的全部kv系数 。
(6) 完成这些步骤后,系统恢复正常 。
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